2023年6月,大慶油田鉆井三公司工程開發分公司30101鉆井隊技術人員在蒙古國塔木察格區塊施工期間,針對復合鉆井技術應用中的關鍵問題開展技術革新。該區塊普遍采用復合鉆井技術,配套的測斜工具與常規測斜工具存在顯著差異,其中作用于螺桿坐鍵接頭的測斜儀器(俗稱“驢蹄子”)在測斜作業中頻繁發生卡滯現象,需通過起鉆取出儀器才能繼續鉆進,且此類問題在復合鉆井中的發生率居高不下。通過技術革新后,到2024年底,在13口井的實驗中實現零卡鉆,平均每口井減少非生產時間17.5小時,鉆井周期縮短2.5%,有效降低了起下鉆風險,為區塊高效施工提供了技術支撐。
原有技術痛點分析與問題診斷?
塔木察格區塊地質條件復雜,復合鉆井技術作為提高鉆進效率的關鍵手段被廣泛應用。該技術通過井下動力鉆具與轉盤聯合驅動鉆頭作業,可實現高轉速、高扭矩鉆進,但對配套工具的適配性提出了更高要求。測斜儀器作為井眼軌跡控制的核心設備,其底部“驢蹄子”裝置與螺桿坐鍵接頭的配合精度直接影響施工連續性。?
現場調研顯示,原有測斜儀底部“驢蹄子”裝置與測斜儀主體采用硬連接結構,無緩沖設計,在復合鉆井高轉速、強振動環境下,儀器與螺桿坐鍵接頭頻繁發生剛性碰撞(圖1:革新前實物照片)。長期沖擊導致“驢蹄子”裝置變形、磨損加劇,其外形尺寸與坐鍵接頭配合間隙發生變化,極易造成卡滯。統計數據表明,2022年該區塊使用原有裝置施工的20口井中,發生“驢蹄子”卡鉆事故12起,平均每口井因卡鉆導致的非生產時間達23小時,最長單次處理時間超過36小時,不僅延誤鉆井周期,還增加了起下鉆過程中的井噴、設備損壞等安全風險。?
進一步分析發現,硬連接結構的缺陷還導致測斜數據穩定性下降。在振動沖擊下,測斜傳感器易出現瞬時信號中斷,數據采集誤差率升高至8%,影響井眼軌跡控制精度。此外,頻繁起下鉆導致泥漿循環中斷時間延長,井眼凈化效果減弱,部分井段出現井眼縮徑現象,給后續施工埋下隱患。這些問題成為制約塔木察格區塊復合鉆井技術高效應用的主要瓶頸。
圖1:革新前實物照片
測斜儀器緩沖裝置技術革新與原理設計?
針對原有“驢蹄子”裝置硬連接缺陷,技術團隊開展專項攻關,核心革新思路是在測斜儀與“驢蹄子”之間增設緩沖結構,通過柔性連接吸收沖擊能量,避免剛性碰撞。該設計借鑒汽車減震器的工作原理,利用鉆井過程中循環的泥漿替代減震器中的液壓油,構建自適應緩沖系統(圖2)。?

圖2:革新后實物照片
緩沖結構主要由活塞、缸體、泄壓孔和復位彈簧組成(圖2:革新后實物照片)。缸體兩端分別與測斜儀主體和“驢蹄子”裝置連接,內部活塞隨沖擊載荷往復運動。當測斜儀器與螺桿坐鍵接頭發生碰撞時,活塞受壓向缸體內部移動,將缸腔內的泥漿通過直徑2mm的微小泄壓孔壓出,利用泥漿流動阻力消耗沖擊能量;沖擊載荷消失后,復位彈簧推動活塞復位,缸腔通過補液通道從環空吸入泥漿完成充液,為下次緩沖做好準備。?
結構參數優化通過有限元仿真完成,重點驗證了泄壓孔直徑、活塞行程與緩沖效果的匹配關系。仿真結果顯示,當泄壓孔直徑為2mm、活塞行程8mm時,可將沖擊加速度從原有硬連接的1500g降至300g以下,沖擊力衰減率達80%,完全滿足儀器抗沖擊要求。同時,緩沖裝置采用高強度合金鋼材質,表面經氮化處理,硬度達HRC55以上,耐磨性較原有裝置提升3倍,適應區塊高研磨性地層的使用環境。?
裝配工藝上,緩沖裝置與測斜儀主體采用螺紋連接加定位銷固定,確保同心度誤差不超過0.1mm,避免因偏心導致的附加振動。裝置整體長度控制在150mm以內,重量增加不超過1.5kg,不會對測斜儀器的下放深度和靈活性產生影響,完全適配區塊現有鉆井工具串組合。?
配套技術優化與現場應用創新?
2023年6月,在解決“驢蹄子”卡鉆問題的基礎上,鉆井三公司工程開發分公司30101鉆井隊技術團隊結合塔木察格區塊施工特點,開展多項配套技術優化,進一步提升施工效率與安全性。?
泥漿回收系統革新是降低勞動強度的關鍵舉措。原有起下鉆作業中,轉盤下方泥漿飛濺問題突出,不僅污染封井器、鉆臺等設備,還導致泥漿浪費,單日清理耗時超過2小時。技術人員利用廢舊鐵板焊接制成直徑1.2m的錐形泥漿傘,通過支架固定在轉盤下方,傘面坡度設計為30°,確保泥漿定向導流;同時加裝DN100mm泥漿管線,將收集的泥漿直接輸送至泥漿罐,實現循環利用?,F場應用顯示,該裝置泥漿回收率達90%以上,設備清潔周期從每日1次延長至每周1次,單井節約泥漿材料成本約8000元。?
鉆井參數優化通過井下動力鉆具與復合鉆進參數匹配實現。技術團隊建立了“轉速-扭矩-排量”動態調整模型,根據不同井段巖性特點實時優化參數:在松散砂巖段采用低轉速(80-100r/min)、高排量(30-35L/s)組合,減少井眼垮塌風險;在致密泥巖段提高轉速至120-150r/min,配合高扭矩螺桿鉆具增強破巖能力。同時建立24小時參數監控機制,通過隨鉆監測系統實時采集鉆壓、扭矩、井斜等12項參數,發現異常立即停機調整,確保參數始終處于最優區間。?
設備維護保養技術升級同樣不可或缺。針對區塊低溫環境(冬季最低溫度-35℃)對鉆井設備的影響,技術團隊對動力系統、液壓系統進行防寒改造:將液壓油更換為低溫抗磨型號,油箱加裝電加熱裝置;對鉆井泵缸套、活塞等易損件采用鍍鉻工藝處理,配合保溫套防護,使設備冬季故障率下降40%。建立“班前檢查-班中巡檢-班后保養”三級維護制度,關鍵設備實行“一備一用”冗余配置,確保施工連續性。
綜合成效與技術啟示?
到2024年底,革新成果應用取得了較好的經濟效益:13口實驗井累計減少非生產時間227.5小時,按鉆井日費2萬元計算,節約成本約18.96萬元;設備損耗率降低使維修費用減少12萬元;加之泥漿節約與效率提升,總經濟效益超50萬元。安全方面,全年未發生因起下鉆導致的人身傷害或井眼事故,安全隱患整改率達100%,實現“零事故、零污染”施工目標。?
技術革新成果獲甲方高度肯定,鉆井總監評價:“別看30101隊是‘新來的’,打出來的井可都是‘免檢產品’”。在年度審核中,團隊施工的4口交井全部獲評“優質工程”,成為區塊標桿。蒙古國石油公司已將緩沖式測斜裝置納入推薦技術目錄,邀請團隊開展技術交流培訓。?
本次攻關形成三項關鍵經驗:一是堅持問題導向,從現場痛點出發逆向設計解決方案,確保技術實用性;二是注重低成本革新,利用廢舊材料與成熟原理改造設備,降低推廣門檻;三是強化系統思維,將單一裝置革新與參數優化、流程改進相結合,實現全鏈條效率提升。這些經驗為海外復雜區塊鉆井技術升級提供了可復制的“大慶方案”。?
塔木察格區塊的技術革新實踐證明,基層技術團隊的創新活力是破解開發難題的關鍵。面對海外市場的嚴峻挑戰,唯有持續深耕技術、優化工藝,才能在復雜環境中筑牢發展根基,為油田海外開發事業注入不竭動力。?