貴州六盤山盆地二維地震采集項目鉆井作業面臨多重嚴峻挑戰。工區地形起伏劇烈,溝壑縱深且懸崖陡坎密布,橫向與縱向巖性變化顯著,黃土、紅土、疏松砂巖等交替出現。區域干旱缺水問題突出,地表潛水面深達60米以上。傳統風鉆遇空洞易漏井,水鉆受水源限制且成本高昂,鉆井效率低下。為此,勝利油田物探公司項目組研制鉆井介質切換裝置,旨在破解施工難題,提升鉆井效率。
地質挑戰
地形條件復雜:六盤山工區溝壑縱橫、切割強烈,懸崖陡坎分布密集,地表風化嚴重,節理發育形成大量深溝。這種地形導致鉆機搬家難度極大,設備轉運耗時費力,嚴重制約施工進度,為鉆井施工設置了天然屏障。工區道路稀少,大型設備通行困難,每次鉆機移位都需耗費大量人力物力開辟臨時通道,進一步增加了施工成本。?
橫向巖性多變:工區涵蓋平原河谷、黃土丘陵、紅土出露區、破碎山地等多種地形,巖性呈現黃土與紅土交替、疏松砂巖與泥巖交錯出露的特征。巖性的橫向突變要求鉆機類型必須具備多樣性,頻繁更換鉆機不僅增加設備投入,還大幅延長了單井施工準備時間。不同巖性對鉆井參數要求差異顯著,進一步加大了施工難度。?
縱向巖性復雜:工區處于1921年海原大地震中心地帶,地表巖層破壞嚴重,新老地層無序交替。黃土、紅土、疏松砂巖、泥巖等巖性埋深波動劇烈,產狀變化復雜,導致鉆井過程中鉆進阻力忽大忽小,極易出現卡鉆、塌孔等問題,鉆進極度困難??v向巖性的不確定性使得鉆井方案需頻繁調整,嚴重影響施工效率。
水資源極度匱乏:六盤山地區長期干旱少雨,地表潛水面深度普遍超過60米,當地居民生活用水需到遠處拉取。鉆井施工中,水鉆所需水源難以保障,從外部調水成本高昂,高部位井采用單一水鉆成井不僅難度大,還會顯著增加施工成本,水資源短缺成為制約鉆井效率的關鍵瓶頸。水源運輸需穿越復雜地形,進一步增加了供水難度和成本。?
面對上述難點,風鉆僅適用于致密山地,遇空洞易漏井導致成井困難;水鉆受水源限制,高部位井單用水鉆成井成本高、難度大,改進型水風鉆需水量大,供水問題依然突出,山地高部位井鉆井難題尤為顯著。解決復雜巖性條件下的鉆井工藝問題成為項目順利推進的關鍵。?
裝置研制
為攻克工區鉆井難點,項目成立鉆井班攻關小組,聚焦鉆井難題開展現狀調研與對策研究。研究圍繞鉆井難度大的要害問題及表現、向打井隊借鑒經驗、統計工區打井所需壓強與抗壓材料等核心內容展開,通過實地勘察、數據采集和技術分析,為裝置研制提供科學依據。
鉆井現狀:濕潤黃土、紅土區域常需風水鉆交替鉆進,當前實現風水鉆井主要有兩種途徑。一是采用水風鉆,但導致搬家工作量倍增,且需水量大;二是風鉆卸桿加水,每口井需頻繁卸桿,鉆進一根桿需卸桿加水五六次甚至更多,單井加水耗時1-2小時,嚴重降低鉆井效率。兩種方式均存在明顯缺陷,無法滿足工區高效施工需求。?
初步研究思路:結合鉆井需求與現狀,如何實現風水鉆機高效結合鉆井、保障搬家便捷性、不影響鉆井進度,成為設計思路需解決的首要問題。攻關小組集思廣益,從生活中“冷熱水”轉換開關的便捷切換中獲得靈感,構思出通過閥門控制實現風水介質快速切換的基本方案,形成了初步研究成果。?
初步設計不足與改進:初步設計裝置試用中暴露出明顯缺陷。容器壁采用1mm厚鐵材料,抗壓能力不足,無法滿足困難區域鉆井需求;容器內壓力無法有效釋放,壓力過大易引發爆炸危險;輸入、輸出容水器管線采用普通塑料管,不具備抗壓能力。針對這些問題,攻關小組進行針對性改進:將容器壁材料更換為4mm厚鋼質材料,確保能承受8個大氣壓,保障鉆井壓力;在容器上增設壓力平衡安全閥;將管線更換為抗壓高壓管。經改進,鉆井介質切換裝置基本原理框架初步形成,性能得到顯著提升。?
鉆井介質切換裝置原理圖:通過實際應用與持續改善,鉆井介質切換器完成重新設計(圖1)。圖1中各部件功能如下:①進水管用于補充水容器中的水及稀釋劑;②氣壓進氣口負責給水容器加壓,推動容器內水輸出至鉆機;③為出水口;④排氣閥門(安全閥)保障水容器內氣壓平衡;⑤是進氣控制閥門;⑥為高壓水控制閥門;⑦為鉆井介質轉換閥門。各部件協同工作,實現風水介質的安全高效切換。?

圖1 鉆井介質轉換裝置原理
鉆井介質切換裝置操作說明:加水過程通過①向水容器加水,容器容量達70升,完成一口井需加水1-3次。風鉆模式需打開閥門⑦,關閉⑤和⑥,使氣壓直接從A端到達C端。水鉆模式則關閉閥門⑦,打開⑤和⑥,氣壓從②進入B,給水容器施加高壓,高壓水在壓力作用下從③經⑥到達C端。壓力安全由④保障,確保水容器壓力平衡與使用安全。操作流程簡潔明了,便于現場工人掌握。?
裝置應用?
裝置應用操作簡單安全,工人經簡短培訓即可熟練操作,降低了人為操作失誤風險。應用過程中省水效果顯著,且洗衣粉等稀釋劑在容器內高壓環境下溶解更均勻,提升鉆井液性能,增強鉆井效果。在補充容器水期間,可切換至風鉆模式繼續鉆井,實現不間斷施工,有效保障鉆井進度,避免時間浪費。相比傳統卸桿加水方式,裝置應用優勢突出。單井節省鉆井時間1.5-2小時,按工區3000口井計算,累計節省時間4500-6000小時,大幅提升施工效率;單井節省水量約100-200升,相當于采用該裝置鉆井1-2口井的用水量,3000口井累計節水30-60萬升,緩解水源匱乏壓力;裝置操作安全便捷,減少了工人在鉆井平臺的停留時間,降低了頻繁卸桿帶來的安全風險(詳見圖2鉆井介質切換裝置實物圖)。

圖2 鉆井介質切換裝置實物圖
在六盤山地區,1立方米水運至山上成本為120元,風水鉆每小時消耗汽油6-10升,汽油單價每升7.45元。工區共鉆井3000口,利用該裝置取得的效益為3000×(0.15×120+6×1.8×7.45)=295380元。裝置的應用顯著提高了成井困難區打井效率,保障了激發井深達標和生產正常運行,間接減少了因工期延誤帶來的額外成本。?
裝置在工區復雜地形和巖性條件下表現穩定,成功解決了傳統鉆井方式的諸多弊端。無論是在黃土丘陵區還是破碎山地,裝置均能實現風水介質的快速切換,適應不同巖性的鉆井需求?,F場應用反饋顯示,裝置可靠性高,故障發生率低,維護簡便,為鉆井施工提供了有力保障。六盤山盆地二維地震采集項目在鉆井困難的山地及巖性變化劇烈區域,推廣應用鉆井介質切換裝置后,鉆井效率大幅提升,成功解決了成井困難、成井慢的問題。